工程项目管理系统 | OA系统 | ERP系统 | 工程项目管理软件 | 装饰管理系统 | 签约案例 | 购买价格 | 在线试用 | 手机APP | 产品资料
X 关闭
施工管理软件

当前位置:工程项目OA系统 > 建筑OA系统 > 施工管理软件

东江水电站3号机减振增容改造及效益分析

申请免费试用、咨询电话:400-8352-114

1概况

  东江水电站位于湘水支流耒水中上游,控制流域面积4719km,以发电为主,兼有防洪、航运和工业用水等综合效益。安装4台机组,于1987年11月首台机组发电,在系统中主要担负调峰和事故备用任务。由于机组投产以来,振动非常大,不仅不能调频,而且严重威胁发电和水工建筑物安全,因此,我厂计划五年内完成4台水轮发电机组减振增容改造,3号机组属首台改造项目。2002年7月1日,3号机减振改造主体工程正式开工,通过半年的努力,3号机于2003年1月8日上午10时通过72h试运行,标志着其主体工程全面竣工。

2原电站存在的主要问题

  东江水电站原机组是容量为125MW的混流式水轮发电机组,转轮型号HL160-LJ-410。原机组投产以来,相继发生水轮机振动、转轮叶片大量裂纹且频繁出现、上冠下环空蚀严重、尾水管里衬撕裂、十字补气架脱落、尾水进人门开裂、导水机构连臂松动、水导轴承松动、导瓦间隙增大、大坝裂纹等重大问题。

  2.1水轮发电机组振动的主要原因

  1)水轮机设计选型不当。大东江机组运行水头范围为81m~139m,水头变幅过大。额定水头为118.5m,而原机型最优工况的设计水头104m,在120m以上水头运行,水轮机存在较大不宜运行工况区。2)机组转速选择偏低。东江机组的额定转速因历史原因选用166.7r/min,在高水头段远离最优工况,致使转轮进口水流冲角较大,水流对叶片头部形成撞击,并产生复杂的高频或中频水压脉动。3)制造质量差。转轮进出口节距误差大,最大为14.2%(标准为3%);叶片焊接时安放角度位置有偏差,而异种钢焊接工艺质量又得不到保证,加剧了机组的振动和破坏。

  2.2定子铁芯松动原因

  1)制造质量先天不足。铁芯冲片材质选择不当,本身不平度大,而且漆膜热收缩量大;齿压条刚度不够,不能克服齿部散张问题。2)铁芯压装置不合理。如何保持铁芯的压紧力,并补偿铁芯长时间运行后产生热膨胀变形没有采取有效措施。3)安装工艺质量存在问题。小齿压板和压指高差超标,造成铁芯波浪度在运行中增大。4)水轮机的强烈振动是加剧定子铁芯松动的外因。

  2.3大坝异常振动的原因

  引起大坝异常振动的振源来自水轮机。现场测试发现水轮机在振动区运行存在一振动频率接近大坝自振频率,形成共振的条件。初步测试得出大坝引水背管不是引起大坝异常振动的振源。

3减振增容改造过程

  根据试验结果和对国内改造机组考察分析,认为对东江机组采取叶片修型、改造泄水锥和强迫补气等方法都不能根本消除机组振动。解决东江机组严重缺陷和减轻大坝异常振动的有效途径是重新进行水轮机水转轮的水流设计,重新设计并彻底翻新定子,将减振改造放在首位,兼顾增容。

  3.1前期准备工作

发布:2007-07-28 10:53    编辑:泛普软件 · xiaona    [打印此页]    [关闭]
相关文章: